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攥指成拳强监督 协同发力破难题
齐鲁晚报· 2025-12-15 01:24
公司运营与技术创新 - 公司通过组建11个一体化专班和5个专业团队,聚焦完井测井时效、侧钻井优快施工等关键方向,以提升施工质效[1] - 在利页106HF井作业中,公司通过上调钻井液密度、优化钻具组合等措施,成功解决了高油气上窜速度带来的安全测井难题[1] - 公司推行“严管+帮扶”模式,通过完善检查项点、强化过程管控和现场帮教,系统提升侧钻作业安全水平,推动单井问题数下降12%[1] - 公司已组织专项培训与经验分享200多人次,以培养业务精湛的监督人才并打造有影响力的技术品牌[1] 质量管理与流程优化 - 公司在固井质量提升方面,组织制定了统一的水泥浆实验报告模板,并梳理了12项固井质量标准、更新了2项清单[2] - 通过主动与采油厂、固井施工单位开展联合检查与技术交流,公司构建了常态化的对接机制[2] - 公司牵头开展固井技术专项攻关,成功将胜采区块的固井优质率从18.18%显著提升至51.40%[2] - 通过过程精细监控,公司发现并督促整改了盘40-斜645井的套管质量问题,及时消除了重大隐患[2] 勘探开发效率提升 - 公司组建了提升油气显示发现率专班,统筹录井、测井等专业力量,推行“一方动态预警、多方链式反应”工作模式,以快速形成现场统一认识[2] - 在官斜175井,专班通过组织联合复查,确认了漏描荧光显示12米/6层,并及时督促整改,避免了目的层显示漏失[2] - 该高效工作模式已在田斜24、唐1-斜35等十余口井中得到推广应用[2] - 为从源头提升显示落实准确性,专班加强开钻验收时的潜在污染源控制,今年已在8口井中识别并清除了来自振动筛、钻具等的污染源[3] - 在过程跟踪中,公司总结推广了“大拇指法”、“荧光颗粒法”等现场实用方法,确保油气显示发现率达到100%[3]